Японский модуль SLIM приземлился на Луну, но в перевернутом виде: Почему так произошло?

26 января, 2024  19:44

Японское космическое агентство JAXA предоставило подробности о посадке модуля SLIM на Луну. Посадка прошла мягко, однако в итоге аппарат перевернулся. По всей видимости, на высоте 50 метров при выполнении маневра уклонения от препятствия у одного из двух основных двигателей модуля исчезла тяга, что привело к аварийной посадке. Однако это не означает, что все надежды утрачены. У модуля остается возможность зарядить батареи и продолжить операции.

Модуль SLIM снизился на Луну со скоростью 1,4 м/с, что находится в пределах допустимого. Посадка произошла мягко даже при работе только одного из двух двигателей. Это сделало Японию пятой страной в истории космического исследования, способной успешно посадить спускаемый аппарат на наш спутник. Однако из-за отказа одного из двигателей и отклонения модуля в горизонтальной плоскости возникла значительная боковая скорость, что привело к переворачиванию модуля. Модуль SLIM перевернулся с ног на голову, точнее, встал на голову.

К сожалению, солнечные панели оказались полностью обращены в сторону от Солнца. Это был самый неблагоприятный сценарий, именно он случился случайно. Остается надежда, что Солнце постепенно передвинется, и его лучи смогут осветить спину модуля, на которой закреплены солнечные панели. Модуль приземлился на поверхность Луны в 00:20 по местному времени Токио. В 00:57 питание систем было отключено, когда телеметрические данные и изображения с камер были переданы. Дальнейшая разрядка ограниченных ресурсов аккумуляторов была невозможна. Команда миссии оставила некоторый запас энергии для будущего восстановления оборудования, если заряд аккумуляторов восстановится.

slim_00.jpg (214 KB)

Другой целью миссии SLIM было выполнение посадки с отклонением не более 100 м от целевой точки. Хотя данные еще уточняются, модуль справился с поставленной задачей. Он отклонился от целевой точки примерно на 55 метров. Позже будет получена более точная оценка отклонения. Все научное оборудование модуля было в рабочем состоянии, по крайней мере, пока оно было подключено к питанию. За время работы был активирован сканер с многолучевой камерой низкого разрешения (MBC), который, даже находясь в перевернутом положении, прошел по поверхности Луны и определил объекты для последующего сканирования спектральной камерой высокого разрешения. В случае восстановления питания, оборудование сможет подробно изучить интересные объекты.

Также успешно был выпущен двойной миниатюрных зондов LEV-1 и LEV-2. Второй из них, разработанный в сотрудничестве с компанией Sony в виде разделенного на две половинки шара, сделал снимок посадочного модуля сбоку. Ожидаем новых обновлений, JAXA обещает информировать о всех событиях. Это особенно интересно, учитывая неопределенность с отказом одного из двигателей.


 
 
 
 
  • Архив