Японский модуль SLIM приземлился на Луну, но в перевернутом виде: Почему так произошло?

26 января, 2024  19:44

Японское космическое агентство JAXA предоставило подробности о посадке модуля SLIM на Луну. Посадка прошла мягко, однако в итоге аппарат перевернулся. По всей видимости, на высоте 50 метров при выполнении маневра уклонения от препятствия у одного из двух основных двигателей модуля исчезла тяга, что привело к аварийной посадке. Однако это не означает, что все надежды утрачены. У модуля остается возможность зарядить батареи и продолжить операции.

Модуль SLIM снизился на Луну со скоростью 1,4 м/с, что находится в пределах допустимого. Посадка произошла мягко даже при работе только одного из двух двигателей. Это сделало Японию пятой страной в истории космического исследования, способной успешно посадить спускаемый аппарат на наш спутник. Однако из-за отказа одного из двигателей и отклонения модуля в горизонтальной плоскости возникла значительная боковая скорость, что привело к переворачиванию модуля. Модуль SLIM перевернулся с ног на голову, точнее, встал на голову.

К сожалению, солнечные панели оказались полностью обращены в сторону от Солнца. Это был самый неблагоприятный сценарий, именно он случился случайно. Остается надежда, что Солнце постепенно передвинется, и его лучи смогут осветить спину модуля, на которой закреплены солнечные панели. Модуль приземлился на поверхность Луны в 00:20 по местному времени Токио. В 00:57 питание систем было отключено, когда телеметрические данные и изображения с камер были переданы. Дальнейшая разрядка ограниченных ресурсов аккумуляторов была невозможна. Команда миссии оставила некоторый запас энергии для будущего восстановления оборудования, если заряд аккумуляторов восстановится.

Другой целью миссии SLIM было выполнение посадки с отклонением не более 100 м от целевой точки. Хотя данные еще уточняются, модуль справился с поставленной задачей. Он отклонился от целевой точки примерно на 55 метров. Позже будет получена более точная оценка отклонения. Все научное оборудование модуля было в рабочем состоянии, по крайней мере, пока оно было подключено к питанию. За время работы был активирован сканер с многолучевой камерой низкого разрешения (MBC), который, даже находясь в перевернутом положении, прошел по поверхности Луны и определил объекты для последующего сканирования спектральной камерой высокого разрешения. В случае восстановления питания, оборудование сможет подробно изучить интересные объекты.

Также успешно был выпущен двойной миниатюрных зондов LEV-1 и LEV-2. Второй из них, разработанный в сотрудничестве с компанией Sony в виде разделенного на две половинки шара, сделал снимок посадочного модуля сбоку. Ожидаем новых обновлений, JAXA обещает информировать о всех событиях. Это особенно интересно, учитывая неопределенность с отказом одного из двигателей.

Следите за NEWS.am Tech на Facebook и Twitter